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隨著全社會環(huán)保意識的提高和國家經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展的需求,火電廠超低排放率先在京津冀地區(qū)實施。
火電廠NOx排放標(biāo)準(zhǔn)控制在了50mg/Nm3,隨著控制指標(biāo)的提高,帶來了一系列的問題。自從2013年脫硝系統(tǒng)的投運以來,燃煤電廠SCR催化劑基本經(jīng)歷了增加備用層,更換運行層,SCR控制設(shè)備也經(jīng)歷了長達4年左右的運行,一些缺點開始顯現(xiàn)。氨逃逸高成了一個普遍不可回避的難題。
本文主要針對氨逃逸這一問題進行探討和,分析氨逃逸的影響因素,并提出了一些在運行中控制脫氨逃逸的方法,以期對機組設(shè)備安全和經(jīng)濟性效益的提高有所幫助。
1引言
當(dāng)前,由于國家環(huán)保形勢的嚴(yán)峻,京津冀持續(xù)霧霾天氣,對華北地區(qū)的超低排放提出了更高的要求。而燃煤電廠的SCR脫硝系統(tǒng)普遍采用液氨和尿素脫硝系統(tǒng)。由于設(shè)備的老化、控制系統(tǒng)的落后、以及運行調(diào)整的因素,NOx的控制給鍋爐的安全經(jīng)濟運行帶來的很大壓力。
2燃煤電廠SCR系統(tǒng)簡介
燃煤電廠普遍采用干法脫硝工藝,由于催化劑工作溫度的限制,脫硝系統(tǒng)大都布置在省煤器之后,空預(yù)器之前的煙道里。
SCR技術(shù)主要反應(yīng)如下:
SCR脫硝系統(tǒng)包括催化劑反應(yīng)器、氨儲運系統(tǒng)、氨噴射系統(tǒng)及相關(guān)的測試控制系統(tǒng)。煙氣首先自下而上經(jīng)過噴氨格柵,噴氨格柵將稀釋后的氨氣均勻噴入煙道,然后在混合器中與煙氣混合,然后轉(zhuǎn)向從上而下流過催化劑。催化劑分三層或四層被安裝在反應(yīng)器的箱體內(nèi),一般為垂直布置,煙氣流過催化劑時,在催化劑的作用下選擇性的與NOx反應(yīng)生成N2和H2O。
在氮氧化物(NOx)選擇性還原過程中,通過加氨(NH3)可以把NOx轉(zhuǎn)換為N2和H2O。主要化學(xué)反應(yīng)方程式如下:
(1)4NO+4NH3+O2=4N2+6H2O
(2)6NO+4NH3=5N2+6H2O
(3)6NO2+8NH3=7N2+12H2O
(4)2NO2+4NH3+O2=3N2+6H2O
3氨逃逸的危害
氨逃逸是指SCR脫硝系統(tǒng)由于種種原因,會造成催化劑后的煙氣中氨氣的含量超標(biāo)。這會帶來一系列嚴(yán)重后果:
3.1催化劑堵塞。由于銨鹽和飛灰小顆粒在催化劑小孔中沉積。阻礙了NOx、NH3、O3到達催化劑活性表面,引起催化劑鈍化。鈍化后,脫硝效率下降,為了保持環(huán)保參數(shù)不超標(biāo),會噴更多的氨,這將引起惡性循環(huán)。
3.2SCR出口CEMS過濾器堵塞。SCR出口CEMS一般采用抽取式,伴熱溫度為120℃,銨鹽容易沉積堵塞過濾器和取樣管。引起測點不準(zhǔn)確,引起自調(diào)失靈,環(huán)保參數(shù)失控。
3.3空預(yù)器堵塞。銨鹽沉積在空預(yù)器冷端,引起空預(yù)器堵塞。增加系統(tǒng)阻力,增加風(fēng)機電耗。影響帶負荷,高負荷風(fēng)量不能滿足要求。引起空預(yù)器冷端低溫腐蝕。
3.4導(dǎo)致電除塵極線積灰和布袋除塵器糊袋。氨逃逸大會引起電除塵極線積灰,陰陽極之間積灰產(chǎn)生搭橋現(xiàn)象導(dǎo)致電除塵電場退出運行。氨逃逸過大會造成銨鹽糊在布袋上,引起布袋除塵器壓差高,從而導(dǎo)致吸風(fēng)機電流高,嚴(yán)重時影響風(fēng)量、引起出力受阻。風(fēng)機失速、保護停機等事故。
3.5系統(tǒng)堵塞后會引起送風(fēng)機、一次風(fēng)機、吸風(fēng)機失速、搶風(fēng)。出力受阻,排煙溫度失控。甚至引發(fā)非停事故。
3.6氨逃逸過量進入空氣,氨被吸入肺后容易通過肺泡進入血液,與血紅蛋白結(jié)合,破壞運氧功能。短期內(nèi)吸入大量氨氣后可出現(xiàn)流淚、咽痛、聲音嘶啞、咳嗽、痰帶血絲、胸悶、呼吸困難,可伴有頭暈、頭痛、惡心、嘔吐、乏力等,嚴(yán)重者可發(fā)生肺水腫、成人呼吸窘迫綜合征,同時可能發(fā)生呼吸道刺激癥狀。所以堿性物質(zhì)對組織的損害比酸性物質(zhì)深而且嚴(yán)重。
4氨逃逸大的原因
4.1自動調(diào)節(jié)性能不好。在變負荷時、啟停制粉系統(tǒng)時,噴氨量不能適應(yīng)負荷和脫硝入口NOx的變化,導(dǎo)致脫硝出口NOx波動太大,導(dǎo)致瞬時噴氨量相對過大,從而引起氨逃逸增加。
4.2脫硝入口NOx分布不均勻,與噴氨格柵每個噴嘴的噴氨量不匹配。導(dǎo)致出口NOx不均勻。導(dǎo)致局部氨逃逸高。
4.3噴氨格柵噴氨不均勻,導(dǎo)致出口NOx不均勻。導(dǎo)致局部氨逃逸高。
4.4測量系統(tǒng)不準(zhǔn)確。一般SCR左右側(cè)出入口各裝一個測點,在測點發(fā)生表管堵塞、零漂時不具有代表性,導(dǎo)致自調(diào)系統(tǒng)噴氨過量。從而引起氨逃逸升高。包括NOx測點、氧量測點、氨逃逸測點。
4.5測點位置安裝位置不具代表性。測點數(shù)量過少。安裝位置沒有經(jīng)過充分的混合,會導(dǎo)致測量不準(zhǔn)。另外測點數(shù)量太少,不能隨時比對,當(dāng)發(fā)生堵塞、零漂時不能及時發(fā)現(xiàn)。
4.6測點故障率高,當(dāng)測點故障時,指示不準(zhǔn),引起自調(diào)切除,只能手調(diào),難以適應(yīng)AGC負荷隨時變動的需求。
4.7在變負荷和啟停制粉系統(tǒng)時,脫硝入口NOx波動大,從而引起脫硝出口波動大,噴氨量波動大,引起氨逃逸。由于低氮燃燒器改造的效果差,在實際運行中,尤其在大幅度變負荷時,脫硝入口NOx變化較大,會加大脫硝自調(diào)的難度。
4.8AGC投入時,普遍變負荷速率較快。為了響應(yīng)負荷的快速變化,燃料量變化太快,風(fēng)粉配比不能保證脫硝入口NOx穩(wěn)定。引起大幅波動。
4.9煙氣流場的不均勻,導(dǎo)致噴氨量與煙氣量不匹配。煙氣流速在煙道的橫截面各個位置不能均勻分布,尤其在煙道發(fā)生轉(zhuǎn)向后,各個部位風(fēng)速不一致,會導(dǎo)致局部氨逃逸偏高。
4.10煙氣溫度變化幅度大。在低負荷時,煙溫下降。局部煙溫太低,會引起催化劑活性下降,從而引起氨逃逸升高。
4.11脫硝自調(diào)控制策略存在缺陷。測點反吹時,自調(diào)的跟蹤問題不能徹底解決。往往在反吹結(jié)束后,SCR出口NOx會有一個階躍,突然升高或突然降低,增加擾動和波動,增加氨逃逸。
4.12催化劑局部堵塞、性能老化。導(dǎo)致單層催化劑各處催化效率不同,為了控制出口參數(shù),只能增加噴氨量,從而導(dǎo)致局部氨逃逸升高。
4.13由于SCR脫硝裝置處于煙氣的高灰段,氨逃逸表是利用激光原理測量,容易引起測量不準(zhǔn)。測量技術(shù)不過關(guān),不能準(zhǔn)確反映氨逃逸情況,不能給運行一個有效的參考數(shù)據(jù)。由于原煙氣含灰量高達30-50g/m3,傳統(tǒng)的對射式氨逃逸分析儀無法穿透,并且由于鍋爐負荷的變化會導(dǎo)致光速偏移,維護量很大。而由于在較低溫度下(230℃以下),NH3和SO3會生成NH4HSO4,對于傳統(tǒng)的采樣管線抽取式氨逃逸分析儀的采樣管伴熱溫度不會超過180℃,所以在采樣管線中硫酸氫銨會快速生成,導(dǎo)致氨氣部分或全部損失,監(jiān)測結(jié)果沒有實際意義。
4.14液氨質(zhì)量差。由于液氨的腐蝕性和有毒性,檢測很不方便。一般液氨的檢測由廠家自己檢測。因此,對液氨質(zhì)量缺乏有效監(jiān)督?,F(xiàn)場經(jīng)常發(fā)生供氨管道濾網(wǎng)堵塞的現(xiàn)象。也會造成噴氨格柵噴氨量的不均勻。從而影響氨逃逸。
5降低氨逃逸的措施
5.1優(yōu)化脫硝自調(diào)特性,將脫硝出口NOx控制在30~50mg/Nm3之間,防止調(diào)門開的過大,瞬間供氨量過大,導(dǎo)致氨逃逸升高。提高自調(diào)的適應(yīng)性,保證在任何工況下都能滿足要求,將波動幅度控制到較小。尤其在大幅升降負荷和啟停制粉系統(tǒng)時。避免NOx長時間處于較低的狀態(tài)。
5.2優(yōu)化脫硝測點反吹期間的控制策略。在自調(diào)邏輯中引入脫硝入口NOx前饋信號和凈煙氣NOx反饋信號。在反吹期間合理選擇被調(diào)量,比如可以用凈煙氣NOx作為臨時作為被調(diào)量。在反吹結(jié)束后,再切回原來的被調(diào)量,保證在反吹結(jié)束后NOx參數(shù)平穩(wěn),不出現(xiàn)大幅跳變,在反吹期間不需要人為干預(yù)。使自調(diào)投入率達99%以上。
5.3優(yōu)化燃燒調(diào)整自調(diào)特性,在燃燒自調(diào)中考慮風(fēng)粉自調(diào)對脫硝入口NOx的影響,使脫硝入口NOx在負荷波動和其他擾動下波動幅度較小,降低脫硝自調(diào)的難度。
5.4提高CEMS測點的可靠性??梢酝ㄟ^增加測點數(shù)量或者提高維護質(zhì)量來提高測點的可靠性。盡量降低由于測點故障引起的自調(diào)功能失效時間。
5.5在脫硝系統(tǒng)畫面中增加反吹報警提示。比如“A側(cè)出口NOx反吹”、“B側(cè)出口NOx反吹”、“凈煙氣出口NOx反吹”。提醒值班員對吹掃期間參數(shù)的關(guān)注,防止自調(diào)失控,氨逃逸過高。
5.6合理調(diào)整反吹時間和時段。杜絕兩點和三點同時反吹。當(dāng)由于反吹時間間隔不同出現(xiàn)同時反吹時,其中一點反吹時間自動提前或后延10分鐘,避免同時反吹。
5.7請高水平的電研院做煙道煙氣流場試驗,做到在任何負荷下,噴氨格柵斷面和催化劑斷面煙氣流速均勻。
5.8請高水平的電研院做燃燒優(yōu)化試驗,做到在任何負荷下,噴氨格柵斷面前NOx均勻。比如:可以重新確定各負荷下的氧量控制范圍,降低脫硝入口NOx數(shù)值和波動幅度??梢栽黾渝仩t自動投切粉、自動啟停磨邏輯,判據(jù)除了引入氧量、負荷、粉量、煤量外,還可以引入脫硝入口NOx作為前饋,使鍋爐在大擾動的情況下,保證脫硝入口NOx變化較小。
5.9請高水平的電研院做煙道噴氨格柵均布試驗,做到在任何負荷下,噴氨格柵斷面噴氨均勻,與煙氣量匹配。提高噴氨格柵均勻性,利用網(wǎng)格法實時監(jiān)控噴氨格柵的均勻性。應(yīng)聘請有資質(zhì)的試驗所每半年在線調(diào)節(jié)一次噴氨格柵均勻性。
5.10請高水平的電研院做催化劑性能測試試驗,做到在任何負荷下,催化劑后的NOx均勻。
5.11預(yù)防催化劑積灰。提高聲波吹灰氣源壓力;經(jīng)常性的對氣源罐進行疏水;每次脫硝投入或是機組啟動開啟風(fēng)煙系統(tǒng)前要先啟動聲波吹灰器;運行中也要檢查吹灰器工作正常。利用停備和檢修清理催化劑積灰,及時疏通堵塞的催化劑,更換老化的催化劑。清除噴氨噴嘴及供氨管道、閥門堵塞的現(xiàn)象。消除稀釋風(fēng)系統(tǒng)堵塞的情況。
5.12更換落后的氨逃逸表。采用先進技術(shù)的氨逃逸表,定期校對,保證指示準(zhǔn)確。
5.13控制脫硝入口煙溫在合理范圍,保證催化劑工作在合適工作溫度。過高容易燒結(jié),過低效率不高,容易中毒,失去活性。
5.14合理確定AGC響應(yīng)速度。過高的響應(yīng)速度,對電網(wǎng)也許是好事,但對電廠卻可 能是災(zāi)難。長期的負荷波動,給設(shè)備帶來交變應(yīng)力,大大降低使用壽命。對于環(huán)保參數(shù)的控制也極為不利。因此,應(yīng)兼顧電網(wǎng)和電廠的安全經(jīng)濟運行,確定合適的變負荷率,而不是盲目追求高速度。經(jīng)??吹接械臋C組在升負荷,而有的機組卻在降負荷,有的機組負荷在大幅度降低后,又快速升起。這都給電廠設(shè)備造成了不必要擾動,同時也帶來了安全隱患和經(jīng)濟性下降。
5.15提高液氨質(zhì)量,減少雜質(zhì),減少堵塞濾網(wǎng)、堵塞噴氨格柵分門的機會。
6結(jié)論
本文通過對燃煤電廠脫硝系統(tǒng)氨逃逸的分析,找出了影響氨逃逸的主要因素,并針對原因,提出了解決方案和措施。主要從以下幾個方面進行優(yōu)化:
6.1一次系統(tǒng)的優(yōu)化改造。如流場、噴氨設(shè)備的均勻性調(diào)整。燃燒器的改造。
6.2脫硝控制系統(tǒng)的優(yōu)化。如自調(diào)系統(tǒng)的適應(yīng)性和平穩(wěn)性。測點的可靠性。自調(diào)策略的先進性和全面性。
6.3鍋爐燃燒調(diào)整的優(yōu)化。燃燒自調(diào)系統(tǒng)對脫硝環(huán)保參數(shù)的兼顧和前饋。整個鍋爐設(shè)備的系統(tǒng)性優(yōu)化。